项目背景

 

 

城市污水处理厂(WWTP)占地35,000平方米,最初建在郊区,周围有鱼塘和空地。随着城市化的发展,现处于人口密集的住宅和商业区。污水臭味和厂区噪音对附近居民影响较大。


该工厂最初设计处理污水流量为 140,000 立方米/天。其出水水质必须达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)1B级。


废水在泵入处理装置之前,经过粗筛、中筛、细筛进行初步处理。初级处理包括曝气沉砂池,然后通过氧化沟和二级澄清池进行二级处理。最后,污水通过直径为1-米的管道排至外井,并从那里流入封闭的箱涵网络。

 

 

升级设计方案

 

 

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规模和出水质量目标

根据可行性研究,该工厂的处理能力保持在 140,000 立方米/天,多余的废水被转移到泵站,然后转移到另一个处理厂。废水不仅排入河流,而且还回用于附近湖泊的水。因此,出水必须同时符合GB18918-20021A级和《城市污水回用景观环境水水质标准》(GB/T18921-2002)。此外,为防止湖泊富营养化,出水必须达到《地表水质量标准》(GB 3838-2002)IV类标准。

 

 
工艺流程设计

该项目选择了“AAO+MBR”工艺进行装置升级。污泥处理工艺采用离心脱水机将污泥含水率降至80%以下,沉砂和污泥送至市市政污泥处理中心。

为了确定最佳条件和操作参数,使用基于活性污泥消化模型 (ASDM) 的 Biowin 软件进行了全面模拟,最大限度地减少了能源和化学品消耗。

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Overall Design
 
总体设计

该工厂面积有限,约为 33,000 m²。我们保留了现有的结构,例如行政和控制大楼。对预处理、氧化沟、污泥脱水区、控制室等污水和建设不达标的生产构筑物进行了不同程度的改造。
例如,我们建造了MBR装置来取代二沉池,集成了好氧池、膜池、鼓风机室和加药室以及消毒池等功能。这些装置使其污水达到再生水排放标准。

 

 

 

结构关键设计参数

 
治疗前的修改
 

 

1) 粗筛
尺寸:5.6 mx 8.1 m,高度:4.9 m
通道:3个,用20毫米旋转筛替换现有的50毫米粗筛
渠道宽度:1.9 m,筛前水深:0.95 m,安装角度:70度,筛缝:20 mm

2) 中型屏幕
尺寸:5.8 mx 10.1 m,高度:4.9 m
渠道:4,将15毫米筛机升级为6毫米圆筛
渠道宽度:1.9 m,筛前水深:0.70 m,安装角度:70度,筛缝:5 mm

3) 精细屏幕
尺寸:7.1 mx 11.15 m,高度:1.5 m
从 6 毫米旋转筛升级为 3 毫米穿孔板筛,同时保留现有通道
渠道宽度:2.1 m,筛前水深:1.5 m,筛缝间隙:3 mm
配备 4 个穿孔板滤网(每个 1.5 kW)和 2 个反冲洗泵,每个流量为 36 m3/h4) 膜滤网改造
原污泥回流泵房改为膜筛房。细屏尺寸为6.1 m×8.8 m,高2.2 m。安装了 4 个膜屏,其中 3 个运行,1 个备用,每个膜屏的额定功率为 1.5 kW。每个通道宽度为1.4m,筛前水深为1.1m,筛缝为1mm。设有两台反冲洗泵,每台流量为 36 m3/h,功率为 15 kW,运行时间设置为 1:2–1:4 开停比。

氧化沟改造
 

 

现有两条氧化沟改造为厌氧缺氧池,设计流量为70,000立方米/天。厌氧段停留时间1.0小时,缺氧段停留时间2.7小时,有效水深3.9m。每个厌氧池配备6台高速潜水搅拌机,功率为3.7 kW,每个缺氧池配备12台低速潜水搅拌机,功率为2.3 kW。缺氧池至厌氧池的污泥回流率范围为100%至200%。

MBR综合结构
 

 

现有的四个二级澄清池已被两个新的 MBR(膜生物反应器)结构所取代,每个结构的设计容量为 70,000 立方米/天。每个MBR单元的尺寸为82.34 m × 38.18 m,包括以下组件:

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1) 有氧池
尺寸:37.70 m × 36.25 m,有效水深6.0 m
停留时间:2.4小时,每个池配备1,216个管式曝气器(两个池总共2,432个)
每台曝气机风量为7.2m3/h,好氧池至缺氧池的污泥回流率为300%。

2)MBR膜罐
每个池的总尺寸:45.46 m × 31.85 m,包括分配池、膜池、回流通道和清洗池
膜池深度:5m,有效水深3.7m
分配渠道:39.6 m × 2.1 m,回流渠道:39.6 m × 1.5 m
膜池分为8个单元,每个单元26.65 m × 4.6 m,具有3个清洗单元,用于水、酸、碱清洗
每个池有八排,其中六排有十个PVDF中空纤维膜模块,两排有九个模块
单套膜组件设计产能为897.5 m3/天,通量为17.81 L/(m3·h),曝气量为849.6 Nm3/min,保持气水比为8.7:1
膜池至好氧池的污泥回流率为400%。

3)污泥回流泵房
两个泵房,每个10.9 m × 8.51 m,配有八个回水泵
四台泵将污泥从膜转移至好氧池(Q=2,910 m3/h, H=0.5 m, N=18.5 kW)
四台泵将污泥从好氧池返回缺氧池(Q{{0}},190 m3/h,H=3.0 m,N=37 kW)

4)综合设备房
二层钢混+框架结构,44.5 m × 6.61 m
上层:MBR系统控制室及次氯酸钠、柠檬酸加药设施
下层:9台水泵(8台在用,1台备用,变频,Q=493 m3/h,H=11–13 m,N=22 kW)和4台污泥泵(3 个使用,1 个备用,Q=80 m³/h,H=20 m,N=11 kW)

5) 鼓风机室
建于好氧池上方,每间鼓风机室尺寸:38.46 m × 7.8 m
每个房间有三台曝气鼓风机(一大两小,可互换以实现冗余)
大型鼓风机:Q=146 m3/m,H=7.5 m,N=223 kW
小型鼓风机:Q=73 m3/m,H=7.5 m,N=112 kW
四个隔膜鼓风机(两个大鼓风机和两个小鼓风机,一个大鼓风机和两个小鼓风机之间有冗余)
大型鼓风机:Q=213 m3/min,H=4.5 m,N=223 kW
小型鼓风机:Q=106.5 m3/min,H=4.5 m,N=112 kW

消毒接触池/加药室/污水提升泵房
 

 

消毒接触池、加药室和污水提升泵房合并为一个结构,容量为 140,000 立方米/天。消毒接触池总占地面积25.05 m×23.35 m,高度4.9 m,有效深度4.0 m,有效容积2300 m3。接触时间为 23.66 分钟,另外在废水管中接触时间为 7.12 分钟,总接触时间为 30.78 分钟。安装了四台潜水泵(3 台运行,1 台备用),每台泵的功率为 Q=2、000 m3/h、H=16 m 和 N=132 kW。

 

加药室位于消毒池上方,使用二氧化氯作为消毒剂,浓度为8mg/L。化学除磷采用固体聚合氯化铝(PAC),最大投加量为30 mg/L;以醋酸钠作为外加碳源,强化TN去除,最大投加量为30 mg/L。

污泥储罐
 

 

新建污泥储罐为地下钢筋混凝土储罐,占地面积9.0 m × 9.0 m,有效水深5 m,有效容积405 m3。池内安装潜水搅拌机,污泥脱水时通过搅拌确保稳定的脱水性能。池内还配备超声波污泥液位计,可实时显示中央控制室和脱水区的污泥量。当污泥液位过高时可停止进泥泵,当液位较低时可停止搅拌机。

污泥脱水室改造
 

 

此前,污泥处理采用带式干燥机。改造后,原带式烘干机满足了污泥脱水能力要求,但污泥臭气问题未能得到充分解决。因此,引进离心脱水机来代替带式干燥机。设计四台卧式螺旋沉降脱水机,三台使用,一台备用,每天工作12小时。每台机器的容量 (Q) 为 60 m3/h,功率 (N) 为 66 kW。

气味控制系统
 

 

由于该污水处理厂土地有限,该项目采用就地分散式臭气处理,指定了六个地点:
1. 气味控制系统1:针对预处理区域的气味,采用容量为6,200 m3/h的植物性除臭系统。
2、臭气控制系统2:为污泥脱水间、污泥储罐设计,厂式除臭系统处理能力4500立方米/小时。
3. 气味控制系统 3:针对厌氧/缺氧池中的气味。每个池的总处理能力为 13,000 m3/h。由于储罐所在房间的空间有限,两个生物过滤气味控制系统(每个容量为 6,500 立方米/小时)安装在储罐结构上的两个独立房间中。两个单元共用一个排气管,可以独立运行。
4、生物臭气控制设备4:为两套MBR一体化结构设计,两套生物过滤装置安装在好氧池顶部,总处理臭气能力为43,000 m3/h,节省空间。

 

 

 

污水厂设计中绿色设计理念的探讨

 

 

 

1. AquaSust利用多种植物创造多层、多形态的植物配置,展示植物群落的生态影响。
其次,该厂区位于教育园区的中心位置,我们在其主入口处设置了陶瓷水景。处理后的水回用于园林绿化,增强人们的节水和环境保护意识。


2、在景观绿地设计方面,我们“节约资源、保护环境”的主题与“海绵城市”的低影响发展理念相一致。 AquaSust 的创新举措包括绿色屋顶、垂直绿化和环保停车场。
我们还对氧化沟进行覆土,打造一个体现生态美、人与自然和谐的城市“迷你公园”。 “海绵城市”概念可用作建筑物的隔热材料,减少屋顶径流和污染。

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水质处理结果

 

 

 

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提质工程完成后,升级改造的污水处理厂于2016年12月正式投入运行。2017年1月至12月平均进出水水质情况见表2。

 

 

 

 

综合效益分析总结

 

 

节省土地

该项目总面积为34,991.54平方米,土地利用指标为0.25平方米/(m³∙d),仅为0.8{{的25-30% 9}}–2001年《城镇污水处理工程项目建设标准》中二级生化+深度处理工艺规定的0.95 m²/(m³·d),节省占地77000平方米,价值约1.7亿元人民币。

节能

该项目处理后的污水耗电量为{{0}}.46 kWh/m3,而国内现有膜处理厂的污水耗电量为0.50-0.60 kWh/m3,属于合理的低耗电量。能源消耗水平。年节约能源至少200万千瓦时,节省电费约160万元。

水利

该项目的出水经过深度处理后,可在秋冬季节作为湖水回用,减少对自来水的依赖。保守地说,这种方法每年可节省约 400 万立方米的水。

节省材料

该设计充分利用了现有设施(门卫室、主楼、预处理区、氧化沟、污泥脱水间、中控室等),节省投资约8000万元。 PAC 和碳源的使用量保持在 30 mg/L 以下,而类似项目的使用量约为 50 mg/L,节省了约 20 mg/L。每年节省 PAC 和碳源总计约 1,000 吨或 250 万元人民币。

环境效益

质量升级显着减少了排入河流的污染物。按140,000 m3/d处理规模计算,预计每年可减少污染物CODCr 13,100 t、BOD5 4,740 t、SS 8,320 t、TN 960 t、TP增加 140 吨。

生态景观效益

项目对厂区进行全面除臭、降噪,同时提升厂区整体景观,将其打造成一座城市花园,极大改善了附近居民的生活质量。

 

 

 

结论

 

 

AquaSust本着绿色、循环、低碳的废水处理理念,通过“AAO+MBR”工艺完成了该厂的废水处理工程。
尽管面临土地有限、环境敏感、排放标准严格等挑战,但运营数据表明我们成功实现了多重目标。其中包括提高水处理标准、回收和再利用废水、优化气味和降噪,以及改善整体景观。